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    低溫液體泵的故障原因以及排除方法|資料

    故障原因排除方法

    1、泵開動后,出口壓力升不上

    ⑴葉輪旋轉(zhuǎn)方向不符。

    ⑵泵未充分予冷,泵內(nèi)有氣體。

    排除:

    ⑴電機(jī)輸入線兩相接線對調(diào)

    ⑵繼續(xù)冷卻,并打開防氣閥或調(diào)整密封氣壓力。

    2、泵的揚(yáng)程或流量不足。

    ⑴電機(jī)轉(zhuǎn)速不足。

    ⑵葉輪或管道淤塞。

    ⑶由于密封氣壓過大,有過量的氣進(jìn)入泵內(nèi)。

    排除:

    ⑴增加轉(zhuǎn)速。

    ⑵清洗。

    ⑶調(diào)節(jié)密封氣壓力。

    3、液體吸不上,指示壓力劇烈跳動

    ⑴管道閥未開或管道阻力大。

    ⑵管道漏。

    排除:

    ⑴打開或清洗。

    ⑵修理

    4、電機(jī)溫升高。

    ⑴電機(jī)毛病。

    ⑵葉輪口環(huán)已擦。

    ⑶迷宮密封已碰擦。

    排除:

    ⑴電工修理。

    ⑵調(diào)整間隙。

    ⑶調(diào)整間隙。

    5、突然停車

    ⑴密封氣壓力低連鎖。

    ⑵軸承內(nèi)卡死。

    排除:

    ⑴調(diào)整壓力。

    ⑵清洗或更換。

    6、發(fā)生振動或噪音

    ⑴機(jī)身與轉(zhuǎn)子不同心。

    ⑵泵進(jìn)口壓力過低或其它原因而產(chǎn)生氣蝕。

    ⑶運(yùn)動件與固定件產(chǎn)生摩擦

    ⑷轉(zhuǎn)子零件松動。

    排除:

    ⑴調(diào)整

    ⑵調(diào)整壓力,放氣。

    ⑶校正

    ⑷檢修

    幾起液體泵事故分析

    (1)改造投產(chǎn)初次調(diào)氬,開西號氬泵時,出口壓力怎么也上不去,采用充分予冷,變頻調(diào)速為最高,過濾網(wǎng)檢查,穿墻進(jìn)出口管隔熱檢查、處理等方法也沒有效果,廠家現(xiàn)場調(diào)試人員也束手無策。改開東號氬泵,壓力很快上去,運(yùn)行正常。后檢修扒塔,發(fā)現(xiàn)西號氬泵進(jìn)口管道設(shè)計不合理,彎頭太多,本來粗氬Ⅱ塔塔釜就低,這樣氬泵進(jìn)口NPSH達(dá)不到設(shè)計值,出口壓力上不去。對進(jìn)口管改造,減少彎頭。再啟動,一切正常。

    (2)因氬泵出口管頂部開裂,停車檢修后,再啟動,發(fā)現(xiàn)氬泵運(yùn)行不久,壓力就掉下來,加溫反吹后,再啟動,仍是如此,把Ⅱ塔塔釜液體全排凈,重新積液,氬泵仍不能正常運(yùn)行。最后扒氬泵小保冷箱,去掉進(jìn)口過濾器網(wǎng),問題得以解決。分析認(rèn)為,Ⅱ塔內(nèi)進(jìn)入珠光砂的原因是:氬泵出口管頂部開裂,停車后,漏進(jìn)珠光砂,再流到粗氬Ⅰ塔頂部,加溫時通過餾分氣管道流進(jìn)粗氬Ⅱ塔。

    (3)氬泵密封氣開始選用壓力氮氣,不久發(fā)現(xiàn)密封系統(tǒng)混合氣排放管有液體排出,分析認(rèn)為密封氣堵塞,用微量水分析儀分析壓力氮氣,發(fā)現(xiàn)含水量近1000PPm,這些水是由于活塞氮壓機(jī)冷卻水鋼套不嚴(yán)密漏進(jìn)的,問題原因得以找到。密封氣改用儀表空氣后,氬泵運(yùn)行正常。

    (4)首次改造,采用取消精氬塔流程,精液氬中微量氮純度一直不合格,懷疑是密封氣滲漏造成的,研究決定密封氣改用氬泵出口壓力氬,結(jié)果精液氬仍不合格,密封氣又改回儀表氣。最后進(jìn)行二期改造,增設(shè)精氬塔后,精液氬合格。

    (5)今年8月初,正在運(yùn)行的東氬泵發(fā)現(xiàn)漏夜,改用西氬泵,啟動時,轉(zhuǎn)速只能調(diào)到2900轉(zhuǎn)/分,泵出口壓力為0.58Mpa左右,液體打不上粗氬Ⅰ塔頂部。電工咨詢廠家后,重新調(diào)試變頻器,轉(zhuǎn)速達(dá)到3600轉(zhuǎn)/分,泵出口壓力升為0.8Mpa,液體可順利打入Ⅰ塔頂部。

    液體泵突停對空分系統(tǒng)的影響

    液氧吸附器用液氧泵的突停對空分系統(tǒng)影響不大,主要須注意的是安全方面,要采取主冷液氧危險雜質(zhì)勤分析,加強(qiáng)液氧排放等措施。有些液體泵突停對空分系統(tǒng)影響很大,(1)無氫制氬流程中的循環(huán)粗液氬泵突停,粗氬冷凝器仍在工作,液化的大量液體積攢在粗氬Ⅱ塔底部,不能回到粗氬Ⅰ塔參加精餾,再回到上塔,這樣會使粗氬Ⅰ塔頂部含氧迅速升高,主冷液氧液位大幅降低,主冷液氧液位過低一是不利于安全;二是換熱面積減小,空氣吃不近來,氧產(chǎn)量下降,使主工況波動很大。(2)上下塔分開流程中的循環(huán)液氧泵突停,液氧大量積攢在上塔底部,不能回到主冷,也會使主冷液氧液位大幅降低,結(jié)果同上,同時也可能發(fā)生氮塞。所以對這兩種流程,泵若突停,要迅速恢復(fù);正常倒泵,也要小心操作,保證流量穩(wěn)定不間斷(無氫制氬流程液氬量突然增大,會污染主冷液氧,氧氣純度下降,甚至氮塞。)。(3)對于內(nèi)壓縮流程液體泵突停,會影響產(chǎn)品氧、氮、氬的供應(yīng)。下面就液氬泵倒泵操作談幾點體會:

    首先合理的循環(huán)氬泵流程對泵的安全運(yùn)行及順利倒泵很重要,圖4所示流程比較合理,每臺氬泵各有一條獨立的進(jìn)口管,以確保予冷、倒換備用泵時不影響運(yùn)行泵;過濾器、補(bǔ)償器、止回閥安全閥的設(shè)置如前所述;另外氬泵出口回流管道不能太細(xì),否則全回流時泵的壓力過高,不利于泵的安全;加溫閥要裝在泵后,以保證加溫時,能把過濾器上的雜質(zhì)吹除干凈。目前比較 的流程是,兩臺液體泵一用一備,備用泵處于冷態(tài)低速運(yùn)行,當(dāng)主泵故障停機(jī)后,備用泵能夠立即投入正常運(yùn)轉(zhuǎn),使整套裝置的運(yùn)行不受影響。

    正確的倒泵操作是:對備用泵進(jìn)行予冷、啟動,如第五項“離心式液體泵的啟動”所述進(jìn)行,須注意的是,因為予冷要消耗一定的含氬98%左右粗液氬,去粗氬Ⅰ塔頂部調(diào)節(jié)閥會自動關(guān)小,粗氬Ⅰ塔的回流比降低,使粗氬純度變壞,微量氧上升,因此,予冷時要相應(yīng)降低粗氬產(chǎn)量,以保持純度穩(wěn)定。另外備用泵啟動好后,立即停運(yùn)行泵,注意要保證去粗氬Ⅰ塔流量穩(wěn)定,不要大幅波動,否則會影響主塔工況。

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